灌膠機是如何誕生的?
國產(chǎn)灌膠機誕生于1994年。時間回到1994年,欣音達根據(jù)客戶需求著手研發(fā)雙組份灌膠機,當時只有氣壓控制1:1的環(huán)氧樹脂膠水,比例不**,造成大批產(chǎn)品出到國外退回來。國內(nèi)企業(yè)灌膠機研發(fā)生產(chǎn)該類型設(shè)備還處于空白期,欣音達通過客戶使用反饋及工程人員不懈的努力試驗改進,歷史性時刻誕生了。欣音達工程人員在不斷**和努力,一步一個腳印,一步一個臺階,背負著客戶的囑托,查閱大量國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域資料及無數(shù)次的試驗。初步確定了由變屏馬達、計量泵為核心部件的控膠系統(tǒng),而后改進為步進電機、計量泵為核心部件的控膠系統(tǒng),實現(xiàn)了高精度雙組份灌膠。能夠穩(wěn)定實現(xiàn)不間斷灌膠,填補了國內(nèi)此類技術(shù)領(lǐng)域的空白。經(jīng)過18年專注灌膠機研發(fā)生產(chǎn),欣音達已經(jīng)是一家專業(yè)從事流體控制系統(tǒng)解決方案的國家高科技企業(yè),擁有多項灌膠機**,中南大學流體控制教研基地,對灌膠機計量泵有很深的研究,有大量的計量泵分析數(shù)據(jù),針對雙組份樹脂里面含有填充物特性,做出*適合灌膠機的計量泵。
灌膠機的誕生
隨著技術(shù)的快速發(fā)展,人們越來越注重產(chǎn)品的精度,那么如何讓灌膠產(chǎn)品的質(zhì)量提高。灌膠機行業(yè)的競爭也愈演愈烈,從產(chǎn)品效能到產(chǎn)品質(zhì)量,從產(chǎn)品質(zhì)量到產(chǎn)品價格,再從產(chǎn)品價格到如今的產(chǎn)品服務(wù)。那么如何解決灌膠機在灌膠的過程中產(chǎn)生氣泡?氣泡產(chǎn)生的原因主要是和膠水有關(guān),以及在操作的過程中,讓空氣進入造成的。 在灌膠機生產(chǎn)設(shè)計,膠水適用性是必不可少的,所以,在灌膠時針對氣泡的問題,欣音達采取的是抽真空、二次灌膠的方法,在壓力桶里面對膠水進行抽真空,可有效防止灌膠中產(chǎn)生氣泡。在儲膠桶上加了攪拌、加熱、抽真空等功能,能夠充分的將膠水中的氣體抽出,保證了企業(yè)生產(chǎn)的要求。
固化后有氣泡及氣泡產(chǎn)生的主要原因:
1、攪拌時進入空氣,在注入產(chǎn)品以及整個固化過程中空氣沒有完全被抽掉?,F(xiàn)象:很小的氣泡。
建議在將主劑和固化劑攪拌在一起以后,通過雙液灌膠機,點膠機抽真空系統(tǒng)對其抽真空。
打開灌膠機,點膠機的加熱系統(tǒng),預(yù)熱要灌封的產(chǎn)品會有助于空氣的逸出。
在溫度濕度較低房間里固化以使空氣有足夠的時間逸出。
2、潮氣和固化劑的反應(yīng)產(chǎn)生了氣體,現(xiàn)象:很大的氣泡
下面有幾種可能性是潮氣和固化劑反應(yīng)
a、主劑已經(jīng)被使用過很多次,每次攪拌的過程中都有潮氣混入。也有可能是因為包裝的蓋子沒有蓋緊。為了證明到底是什么原因,請按照上述的說明將
主劑和固化劑在一個干燥的杯子里混合并將其放入烘箱里(60-80℃)干燥。如果氣泡仍然會產(chǎn)生,則說明此時主劑已經(jīng)變質(zhì),請不要再次使用。
b、灌封產(chǎn)品中包含太多的濕氣,建議將產(chǎn)品預(yù)熱后重新進行試驗。
c、主劑和固化劑的混合物的表面和周圍空氣中的濕氣反應(yīng)。如果這樣的話,請在干燥的環(huán)境中固化,如果產(chǎn)品允許的話,可以放升溫后的烘箱里固化。
d、液態(tài)的主劑和固化劑混合物可能在固化前接觸過其他的化學物質(zhì)(如溶劑、脫膜劑、清漆、膠水等)。確保這些物質(zhì)在下次試驗前被去除